印染冷凝水和廢熱水的回用
印染行業(yè)是水和汽的用量大戶,當前能源供應緊張,價格節(jié)節(jié)攀離,因而開發(fā)與應用節(jié)能降耗新技術尤為重要。 最近幾年,本公司采取了一系列節(jié)能降耗新技術和措施,取得了一定的成果。例如,回收烘筒蒸汽冷凝水,并直接應用于水洗槽;將氧漂生產(chǎn)排出的熱廢水輸送到退煮機回用;堿回收水排到前處理生產(chǎn)回用等。 但是,仍然存在一些回用不合理及未回收的情況:① 堿回收回用水是所有冷凝水(有的經(jīng)冷卻裝置冷卻的)混合后再回用,回用水溫較低,僅為32℃ ;②退煮機、冷堆水洗機排出的廢水(約9O℃)的熱能未回收;③染色生產(chǎn)線(打底預烘箱、焙烘機、皂洗機)蒸汽冷凝水、冷卻水未回收等。 針對以上現(xiàn)象,分別采取相應措施,合理回收和利用回用水,以達到節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟效益的目的。 1 堿回收熱水的回用 1.1 措施 把加熱淡堿用的蒸汽冷凝水(100℃)和淡堿的蒸發(fā)冷凝水(7O℃)收集在同一儲缸內(nèi)??紤]到此冷凝水中有時會含少量堿,因而不能直接供給絲光機,而應用泵打到氧漂機平洗箱作為補充水,以節(jié)省氧漂機平洗箱水和蒸汽的用量。 1.2 經(jīng)濟效益測算 1.2.1 投資 泵功率5.5kW、揚程30m、流量15t/h,價格約6000元/臺,共計2臺(可利用舊的); 恒壓控制變頻器5.5kW,價格約4000元/臺,共計2臺; 壓力送氣2000元/臺,1臺; 水槽利用舊的; 管道 65 X60 m, 25 X40 m; 面積流量計50~6t/h,價格1100元/臺,共4臺。 總投資約3.5萬元。 1.2.2 經(jīng)濟效益 采取1.1節(jié)措施前,利用的回收水水溫32℃。采取措施后,利用加熱淡堿用的蒸汽冷凝水溫度100℃ ,3 t/h;淡堿的蒸發(fā)冷凝水溫度7O℃ ,10 t/h。 回收熱能 Q = ∑cmiΔti =4.2X3000X(100—32)+4.2X10000X(70—32) =2452 800 kJ 注:水的比熱C=4.2 kJ/kg,蒸汽熱量3 768kJ/kg。 以蒸汽量650 kg/h計算,蒸汽折人民幣85 元/h(按每噸蒸汽131元計),除去電費及維修費,可節(jié)約75 h。投資回收期為35 000/75=467 h,年回收熱能折人民幣36萬元(年生產(chǎn)時間按4 800 h計),效益非常可觀。 1.3 實際效果 此項措施2OO5年底動工,2OO6年1月完成。在正常情況下,上述兩項冷凝水的回收利用,可完全滿足氧漂機要求,若仍有多余就輸送到退煮機。在正常情況下,氧漂機已無需再補充自來水,同時也節(jié)約了大量用于自來水升溫的蒸汽量;另外,也無需再使用堿回收冷卻塔,節(jié)約了冷卻電源(以上僅就熱能回收來計算經(jīng)濟效益)。 2 退煮機熱廢水熱能的回收 2.1 措施 將退煮機的90℃廢熱水打到板式熱交換器,并與25℃的自來水進行熱交換,回收熱能。之后,將由此產(chǎn)生的熱水輸送到絲光機(初開車,絲光、氧漂機未開情況下)、氧漂機(絲光機未開車和堿回收未開車時)或退煮機自用。 2.2 經(jīng)濟效益測算 2.2.1 投資 板式熱交換器5臺,共6萬元; 熱水泵1.5 kW、揚程20 m、流量8 t/h,5臺,共2萬元: 過濾器5臺,共1.5萬元; 水表25,5臺,共0.25萬元; 流量計50—6 t/h,8臺,共0.88萬元; 管道80X120m,25X100m。 總投資約l3萬元。 2.2.2 經(jīng)濟效益 5臺退煮機(1#045,3#045A、B段,1#、2#水洗機),每臺用水量約5 t/h,排水溫度為90℃,經(jīng)過熱交換后為50℃ 。 回收熱能: Q = ∑cmiΔti = 4.2 X 25 X 10 X10X10X40 = 4.2 X 106 kJ/h 回收蒸汽量1.115 t(蒸汽熱量:3 768 kJ/kg),折合成回收價值約為146元/h(蒸汽131:元/t),除去電費及維修費,可節(jié)約130元/h。計算其投資回收期為130 000/130=1 000h。 年回收熱能折人民幣62萬元(年生產(chǎn)時間按4 800 h算),效益非??捎^。 2.3 實際效果 此項措施于2005年底動工,2006年3月完成。在正常情況下,經(jīng)過熱交換后的水溫一般可達到75℃以上。唯一不足是,板式熱交換器要經(jīng)常清洗,否則交換效率會下降。另外,熱廢水交換前還需進行過濾,以延長板式熱交換器的清洗周期。 3 染色機各種冷卻水、冷凝水的回用 3.1 措施 目前本公司有5條染色生產(chǎn)線,排出的各種冷卻水、蒸汽冷凝水溫度為40—120℃ ,流量約7 t/,臺,現(xiàn)擬對其熱能、水進行回收。 3.2 經(jīng)濟效益測算 3.2.1 投資 100鍍鋅管78 m 13根,109沖壓彎頭6個,不銹鋼水池1個,不銹鋼球閥2個,水沖真空泵(水老鼠)1個,40截止閥1個。每臺染色機投資約5萬元,5臺共計投資約25萬元。 3.2.2 經(jīng)濟效益 回收系統(tǒng)參數(shù)如下: 打底機紅外線冷卻水 600 kg/h,65℃ 均勻軋車料槽冷卻水 500 kg/h,40℃ 均勻軋車液壓油冷卻水 200 kg/h,40℃ 633 II預烘箱蒸汽冷凝水800 kg/h,120℃ 打底兩柱烘干蒸汽冷凝水 6OO kg/h,120℃ 打底烘干冷卻水4OO kg/h,40℃ 皂洗均勻軋車料槽冷卻水 500 kg/h,40℃ 皂洗均勻軋車液壓油冷卻水 200 kg/h,40℃ 水封口料槽冷卻水 500 kg/h,50℃ 還原蒸箱保溫蒸汽冷凝水 200 kg/h,120℃ 三柱烘干1000 kg/h,120℃ 烘干冷卻水 500 kg/h,45℃ 水溫按25℃算,則回收能量 Q = ∑cmiΔti Q =4.2 X(600 X 40+1 800 X 15+2 6OO X 95+500 X25+500 X2o) = 1346 100 kj/h 蒸汽發(fā)熱量3 768 kj/kg,折成蒸汽為357 kg;按蒸汽價格131元/t,折合人民幣46.8h 回收水量節(jié)約費用(水費2.3 t): (6OO+500+200+800+600+400+500+200+500+200+1 000+500)X2.3/1 000=13.8 元/h 共節(jié)約46.8+l3.8=60.6元/h,除去維修費用,實際節(jié)約50元/h。 按每天生產(chǎn)時間16 h,每月生產(chǎn)25 d算,則每條生產(chǎn)線每月可節(jié)約20 000元,每年可節(jié)約能耗24萬元。目前本公司有5條生產(chǎn)線,技改完成后每年可節(jié)約120萬元,效益非常可觀。 3.3 實際效果 此項措施2006年3月完成。在正常情況下,除還原蒸箱后的平洗箱和酸中和平洗箱及厚重織物外,上述冷卻水、冷凝水可基本滿足皂洗機平洗箱補充用水的需求,節(jié)約了大量自來水和升溫用蒸汽量。 4 結語 上述三項措施落實后,大幅度節(jié)能降耗,給本公司帶來一定的經(jīng)濟效益(年平均節(jié)省約218萬元,與能源上漲價格相抵,仍有一定盈余)。同時,該措施簡單可行,效果明顯。運行以上措施后,為了確保節(jié)能降耗效果,又制定了《節(jié)能裝置使用考核暫行規(guī)定》,以提高機臺操作人員對節(jié)能降耗工作的積極性,并防止操作時出偏差。在用水量大的機臺上,全部加裝流量計,把感性化控制提高到量化精確控制,不但穩(wěn)定了工藝,也控制了浪費現(xiàn)象。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" |