蘇州甪直鎮(zhèn)焚燒利用污泥
有效解決污水處理難題,將成為制約紡織印染業(yè)生存和發(fā)展的首要因素。近日,從江蘇蘇州吳中區(qū)傳來(lái)一個(gè)好消息,通過(guò)焚燒處理印染行業(yè)廢水中的主要污染物工業(yè)污泥,既有效降低了紡織印染業(yè)污水排放對(duì)環(huán)境的影響,而且極大降低了工業(yè)污水的處理成本。 甪直不但是水鄉(xiāng),也是經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn),更是紡織印染企業(yè)集中的“排污大鎮(zhèn)”。甪直鎮(zhèn)有紡織、印染類工業(yè)企業(yè)268家,每天產(chǎn)生約6萬(wàn)噸印染污水,分別輸往鎮(zhèn)內(nèi)兩個(gè)污水處理廠進(jìn)行處理。在處理印染廢水過(guò)程中,每天又會(huì)產(chǎn)生約60噸污泥。 工業(yè)污泥水分多、重金屬含量高,向來(lái)是城鎮(zhèn)污水處理廠的難題。如何處理這些工業(yè)污泥,曾經(jīng)成為糾纏該鎮(zhèn)的“頭等難事”。一旦污泥不能妥善處置,勢(shì)必影響古鎮(zhèn)的生態(tài)環(huán)境,給當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)帶來(lái)不可估量的損失。 位于蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)的吉力熱能有限公司,利用兩家污水處理廠產(chǎn)生的污泥與煤泥混合制成燃燒漿料,不僅可以直接無(wú)害化焚燒,而且每處理一噸污泥還能節(jié)省200多元。日前,甪直鎮(zhèn)投資990萬(wàn)元,在吉力熱能公司建成的污泥拌煤泥混合循環(huán)流化床焚燒項(xiàng)目已正式投入運(yùn)行。 吉力熱能公司2007年落戶甪直鎮(zhèn),并建成了一座以提供蒸汽的熱電廠,專為紡織印染、五金機(jī)械等企業(yè)提供清潔蒸汽。經(jīng)過(guò)廣泛調(diào)研,吉力熱能公司與河海大學(xué)合作,根據(jù)自身特點(diǎn)及直工業(yè)特點(diǎn),通過(guò)摻入污泥焚燒實(shí)現(xiàn)對(duì)廢棄物進(jìn)行循環(huán)利用。 吉力熱能公司總經(jīng)理嚴(yán)偉介紹說(shuō),經(jīng)過(guò)與河海大學(xué)聯(lián)手反復(fù)試驗(yàn),他們終于找到了污泥與煤泥的最佳配制比例,提出了污泥拌煤泥混合制作煤漿焚燒的工藝,即根據(jù)流化床式發(fā)電焚燒爐的特點(diǎn),將含有大量水分的污水廠污泥代替水來(lái)制備煤漿,同時(shí),還能利用污泥固體物質(zhì)中占的熱值,達(dá)到能量的最優(yōu)利用。 2010年7月,這一“吃泥工程”正式啟動(dòng),經(jīng)過(guò)近一年的緊張施工,于2011年6月建成投運(yùn)。來(lái)自兩座污水處理廠的污泥,替代了原先制作水煤漿所需的水,通過(guò)與煤泥混合之后,制成了鍋爐燃燒的煤漿,然后用泵輸送到循環(huán)流化床焚燒爐進(jìn)行燃燒。在盡可能不降低煤泥焚燒效率的條件下,實(shí)現(xiàn)了污泥的全部焚燒。監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,混煤泥焚燒后產(chǎn)生的煙氣中,二氧化硫排放濃度在穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,又有明顯降低。 這套“吃泥”裝置運(yùn)行幾個(gè)月后,嚴(yán)偉算了一筆賬:鎮(zhèn)區(qū)的兩座污水處理廠常規(guī)處理1噸污泥,需要大約300元的成本,而通過(guò)這項(xiàng)新工藝每噸污泥處理費(fèi)用為140元。此外,按熱電公司日消耗標(biāo)煤100噸計(jì)算,摻入污泥后焚燒每天可節(jié)約標(biāo)煤3噸。嚴(yán)偉說(shuō),目前公司每天可以焚燒50噸污泥,產(chǎn)生700噸蒸汽。接下來(lái),公司將對(duì)原有設(shè)施進(jìn)行改造,達(dá)到日處理污泥100噸,實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)工業(yè)污泥的全部焚燒利用。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" |