由于化纖原料蓬松、生產(chǎn)加工過程易產(chǎn)生靜電、纖維扭結(jié)揉搓,因而容易產(chǎn)生棉結(jié)。棉結(jié)是純滌綸紗的主要指標(biāo)之一,如何減少生產(chǎn)流程中棉結(jié)的產(chǎn)生,是紡制純滌綸紗的一個關(guān)鍵點(diǎn)。
1 純滌綸紗工藝流程
國外某廠采用全套我國清梳聯(lián)設(shè)備生產(chǎn)純滌綸針織紗,工藝流程如下:
FA006C型自動抓棉機(jī)→AMP-2000型金屬火星探測器→FA017型混開棉機(jī)(附ZFA05lA型凝棉器)→TF23型中間給棉機(jī)(附A04.5B型凝棉器)→FA108E型開棉機(jī)→A045B型高架凝棉器→TV425B型輸棉風(fēng)機(jī)→FA177A型喂棉箱→FA221B型梳棉機(jī)→FA306型并條機(jī)→FA306型并條機(jī)→TJFA458型粗紗機(jī)→FA1508型細(xì)紗機(jī)
原料為1.3 dtex、長度38 mm的滌綸,紡T19.5 tex、T 14.5tex針織用純滌綸紗。正常開車試驗(yàn),烏斯特成紗指標(biāo)測試中棉結(jié)指標(biāo)偏高。針對這種情況,我們對原流程的部分工藝進(jìn)行了改進(jìn),經(jīng)工藝試驗(yàn)后,確定最佳工藝,不僅棉結(jié)有了下降,其他指標(biāo)也有了改善和提高。均達(dá)到烏斯特2001公報(bào)25%水平。
2工藝技術(shù)措施
2.1 開清棉
(1)開車過程中發(fā)現(xiàn).ZFA051A型凝棉器容易堵塞,棉流通道不光滑,化纖原料容易掛堵,大量的堵塞容易增加棉結(jié)形成的機(jī)會。為此對通道進(jìn)行光滑處理,并且嚴(yán)格控制FA006C型抓包機(jī)扣手的下降動程在2mm以內(nèi),大大減少了堵車現(xiàn)象.基本解決了這一問題。
(2)嚴(yán)格回條的使用比例?;貤l的使用以前是放在混棉機(jī)之后的簾子上,忽多忽少,不容易掌握比例,集中使用回條,也容易造成棉結(jié)的增多。要求回條經(jīng)過撕短后.在棉包的夾縫中使用,每批包嚴(yán)格按比例搭用。
(3)將FA108E型開棉機(jī)的打手速度降低,從650 r/min降到550 r/min,減少對纖維過度打擊,造成棉結(jié)增加。
2.2 FA221B型梳棉機(jī)工藝調(diào)整
(1)刺輥速度從926 r/min降低到810 r/min;
(2)對梳棉機(jī)的各部隔距進(jìn)行了反復(fù)試驗(yàn)對比,確定隔距如下:
給棉板~刺輥:0.76 mm
刺輥~預(yù)分梳板:1.42 mm
刺輥~錫林:0.18 mm
錫林~蓋板隔距:0.36 mm、0.30 mm、0.30mm、0.30mm
錫林~前罩板隔距:0.76 mm
錫林~后罩板隔距:0.76 mm
錫林~前固定蓋板隔距:0.30 mm
錫林~后固定蓋板隔距:1.09 mm
錫林~道夫:0.13 mm
2.3 并條工藝調(diào)整
并條工藝如表1所示。
通過以上工藝改進(jìn)和措施的落實(shí),各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)及棉結(jié)指標(biāo)有了進(jìn)一步改善和提高。工藝改進(jìn)前后成紗質(zhì)量指標(biāo)對比見表2。
表2 工藝改進(jìn)前后成紗質(zhì)量
3 其他注意事項(xiàng)
(1)加強(qiáng)對并條機(jī)喇叭口的檢查,發(fā)現(xiàn)磨損應(yīng)及時更換,防止掛花。(2)由于化纖油劑的存在,生產(chǎn)過程中殘
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