從產(chǎn)生的根源看,A2紗疵屬于原料性紗疵,它在布面上表現(xiàn)為短、小、多的分布狀態(tài)。這種紗疵通常是由原料的短絨率高、成熟度低、疵點(diǎn)含量高等原因造成。要降低棉紗的細(xì)小紗疵,就需要對原料制定嚴(yán)格的混配棉標(biāo)準(zhǔn),不斷對絡(luò)筒工序的清紗器參數(shù)N和S值進(jìn)行修正。 在紡紗過程中,不成熟的棉纖維容易形成大量彎鉤而產(chǎn)生許多細(xì)小紗疵,因此,對原棉質(zhì)量進(jìn)行控制很有必要。在制定原棉質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí),不僅要考慮不同的棉紗號數(shù)在細(xì)小紗疵數(shù)量控制方面的質(zhì)量要求,而且還要考慮織布、染色產(chǎn)品對棉紗的質(zhì)量要求。配棉要好,不僅要控制配棉等級、長度、細(xì)度,還要適當(dāng)控制不成熟纖維含量和短纖維含量。 由于棉花中短纖維的存在,紡紗設(shè)備的高速運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)使大量短纖維成為飛花和塵埃,這些飛花、塵埃附著在紡紗器材或紗線通道上,導(dǎo)致所生產(chǎn)的棉紗產(chǎn)生許多紗疵。因此,要減少飛花竹節(jié)類紗疵,必須加強(qiáng)運(yùn)轉(zhuǎn)操作清潔制度標(biāo)準(zhǔn)化、設(shè)備檢修揩擦制度化、專件把關(guān)檢查制度化,并逐項(xiàng)落實(shí),加強(qiáng)記錄檢查,保證各工序機(jī)械不積花、不掛花、不繞花、不粘花、不破壞紗條結(jié)構(gòu)。 絡(luò)筒工序是紡紗*后一道質(zhì)量控制工序,同時(shí)也是織造*先一道質(zhì)量控制工序,而電子清紗器是控制紗疵疵點(diǎn)的重要手段。紗線疵點(diǎn)檢測器除了完成清除紗疵的任務(wù)外,還有很重要的一點(diǎn)就是控制自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。電子清紗器清紗工藝的設(shè)定要根據(jù)織物要求來確定是放寬還是收嚴(yán)。對于高檔織物,電子清紗器的主要作用是去除部分棉結(jié)N和短粗節(jié)S,相對而言,其清疵負(fù)荷相對較重。在生產(chǎn)實(shí)踐中應(yīng)不斷修正清紗器參數(shù)N和S,可通過回倒筒子的方法來驗(yàn)證工藝是否適宜。通過這些措施,我們可以明顯降低A2紗疵。 合理設(shè)置電清工藝降低紗疵數(shù)量、提高紗線質(zhì)量
隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展,電子清紗器的功能越來越強(qiáng)大,但在使用中盲目追求紗疵*小化而忽略生產(chǎn)效率會(huì)造成過多的剪切。密集剪切會(huì)帶來較高的誤切率,小紗疵雖減少但有害大紗疵卻難以清除,結(jié)頭增加;且絡(luò)筒效率明顯下降,成本增加。因此合理的電清工藝參數(shù)要兼顧質(zhì)量與效率。 在設(shè)定電清工藝參數(shù)時(shí),企業(yè)可根據(jù)細(xì)紗十萬米紗疵檢驗(yàn)結(jié)果來設(shè)定初始電清工藝,然后根據(jù)筒紗十萬米紗疵來優(yōu)化電清工藝參數(shù)。當(dāng)然也可以先設(shè)定電清工藝參數(shù),然后做百管紗疵檢測。 我們將200個(gè)細(xì)紗管紗絡(luò)好的筒紗均分成兩份,在同機(jī)臺(tái)同錠位先后放松和收緊電清工藝參數(shù)進(jìn)行倒紗,同時(shí)計(jì)算空切率進(jìn)行了試驗(yàn)。若初定的工藝參數(shù)空切多,切出小紗疵多,而放松后反可切出較多大紗疵,則說明原工藝參數(shù)偏緊;若初定工藝參數(shù)空切少,切出大紗疵多、小紗疵少,收緊后小紗疵明顯增多,如果符合客戶要求(質(zhì)量要求不高)則可維持原工藝,否則要考慮過兩次電清。 總之,電清工藝參數(shù)的設(shè)置要與紗線內(nèi)在質(zhì)量及用戶要求相適應(yīng),過猶不及,重點(diǎn)是分析紗疵的種類及形成原因,從工藝、設(shè)備、操作、溫濕度等方面采取有效措施,降低紗疵數(shù)量,提高紗線質(zhì)量,利用電子清紗器的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并結(jié)合實(shí)物指導(dǎo)前工序的質(zhì)量控制,過度依靠電清提高質(zhì)量的方法則不可取。 加強(qiáng)細(xì)紗機(jī)械狀態(tài)維護(hù)減少錠帶滑落捻度紗疵60% 為了降低機(jī)械捻度紗疵,我們對錠子、錠帶、張力盤和滾盤進(jìn)行了不良狀態(tài)下的成紗捻度測試,根據(jù)影響程度篩選出5個(gè)重點(diǎn)控制項(xiàng)目進(jìn)行原因分析。 錠帶掛落錠帶張力盤軸或護(hù)鉤。主要原因:一是落紗工清潔錠帶張力盤時(shí)將錠帶掛落;二是張力盤缺油抖動(dòng)或軸承磨壞停轉(zhuǎn),使錠帶滑出錠帶盤。 錠帶嚴(yán)重跑偏,即錠帶跑出錠盤之外。主要原因是落紗工用毛刷清潔錠盤時(shí)將錠帶拉掛帶出。錠帶跑偏位置的直徑小于錠盤直徑,產(chǎn)生強(qiáng)捻紗。反之,為弱捻紗。 加壓失效。JWF1516型細(xì)紗機(jī)的錠帶張力加壓臂設(shè)計(jì)為杠桿分檔、開放式吊掛重錘結(jié)構(gòu),與老機(jī)用螺釘鎖定重錘結(jié)構(gòu)相比,調(diào)壓操作簡單、維修方便,但增加了重錘脫落和吊掛錯(cuò)檔的機(jī)會(huì)。 滾盤鎖緊失效。JWF1516型細(xì)紗機(jī)的滾盤和固定滾盤的鎖緊套均為塑料件,易變形、老化硬脆而影響鎖緊彈性,造成螺母松扣機(jī)會(huì)增加,螺母完全松脫使得滾盤鎖緊失效。 錠子下沉。錠子支撐軸承損壞或錠尖磨損引起錠子下沉,使錠子運(yùn)行不穩(wěn)和擺動(dòng),影響錠速,從而引起捻度降低。 根據(jù)原因分析,我們采取以下措施: 1. 加強(qiáng)新工上崗培訓(xùn),強(qiáng)化責(zé)任意識,正確執(zhí)行操作法; 2. 加強(qiáng)維修,保證機(jī)械狀態(tài);加強(qiáng)檢測追蹤; 3. 適當(dāng)擴(kuò)大捻度測試范圍和數(shù)量;對試驗(yàn)檢測出的低強(qiáng)力紗、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)剔除的報(bào)警管紗進(jìn)行捻度測試,發(fā)現(xiàn)捻度紗疵組織追蹤,消除不良機(jī)械狀態(tài); 4. 加強(qiáng)了對夜班檢修工、落紗工的工作質(zhì)量檢查; 5. 發(fā)現(xiàn)不良機(jī)械狀態(tài)進(jìn)行記錄、糾正。
以上措施收效明顯。經(jīng)統(tǒng)計(jì),機(jī)械不良狀態(tài)項(xiàng)次月平均減少61.11%,糾正率由原來的77.81% 提高到了100% ,捻度紗疵大幅度降低。